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摇臂钻床操作使用细则docx

时间: 2024-04-05 21:58:59 |   作者: 球吧网斯诺克直播

详细介绍

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  摇臂钻床故障试验故障的设置,都是用开关操作。并都集中组装在试验台的柜内,设置比较稳秘,操作简洁便利。设置故障时只需翻开柜门,便可操作故障开关。在试验中可以由指导教师设置故障,由学生来检测、测试。在试验台前面的面板上的原理图中,开关的连接处都有测试点,同学们能够最终靠这些测试点,以及接触器的常开、常闭触点来检测。

  1、钻孔位置调整便利:钻孔位置调整时不需要摇手把使主轴箱沿摇臂导轨移动,而只需要轻松推拉摇臂上一特定部位,即可使主轴便利、快捷地到达的加工位置。

  2、一机多用:一台电机即可驱动主轴旋转,又可掌握摇臂升降,而且这两种运动分别进行,主轴旋转时摇臂不升降,摇臂升降时主轴不旋转,这样设计构造简洁,操作便利,省时省力。

  3、加工范围大:传统的万向摇臂钻床加工范围实际上受到很大局限,例如:当主轴转到水平位置时,除非主轴箱处于摇臂最外端,否则由于摇臂与主轴平行且离的过近,而使工件无法置于钻头轴向移动范围以内〔即无法加工工件〕。而这种型钻床则完全抑制了上述缺点,由于其特别构造,使得主轴无论转到何种角度,主轴始终处于最外端,这就不会因摇臂的干预而使加工受到丝毫影响。

  4、外形好看大方:传统的万向摇臂钻床由于有不行缺少、却又无法隐蔽而不得不暴露的花键轴,暴露花键轴的存在既担忧全,又显得布局零乱。而型钻床取消了花键轴,除主轴“局部在箱外、局部在箱内“外,其余运动部件都装在简洁整齐的齿轮箱〔摇臂〕内,这样设计,使得整体造型线条明快、颖独特、美观大方。

  完全保存原有功能的前提下进展功能重组,构造优化,使得零部件大幅度减少,因而降低了本钱。

  〔1〕将外立柱带键槽的一面回转到底座工作面的一边,去除键槽中的毛刺并保持立柱外圆外表的清洁。

  〔2〕将摇臂套在外立柱上,安装立柱和摇臂夹紧机构、升降机构以及其它零件。摇臂夹紧后,其孔与外立柱外表协作应均匀严密,用

  。内外立柱夹紧后施加摇臂端部的力不应低于2023N,保证无松动回转现象。摇臂升降应轻快、无冲击现象。

  立柱在负荷状况下进展调整。吊装时需垫置橡胶或其它保护层,防止摇臂导轨面被碰伤或拉毛。

  将摇臂回转到机床的纵平面内,使摇臂和主轴箱〔即配重〕分别位于立柱和摇臂中间位置,夹紧立柱和摇臂。在底座工作面上放一平行平尺,用框式水平仪分别在乎行平尺上和外立柱侧母线上,测量外立柱与底座工作面的垂直度误差。将平行平尺转动90,再用框

  式水平仪分别在平行平尺上和外立柱侧母线上测量外立柱与底座工作面另一方向上的垂直度误差。

  依据上述相互垂直的两个方向的超差状况,扳动四个调整螺栓,调整外立柱相互垂直的两个方向对底座工作面的垂直度误差到达验收要求。

  〔8〕垂直度误差调整合格后,可用内卡钳在外立柱和内立柱的空间进展测量。然后用千分尺测量内卡钳实际数据〔或者用内径千分尺直接量得〕,其最大值与最小值差值的一半就是偏心值。

  〔9〕偏心套按所测量的偏心量数值仍需加大0.“03mm,作为车削偏心套时的偏心值,借以消退装配后的轴承间隙。四、摇臂钻床加工件孔径偏大故障及措施

  〔3〕主轴锥孔与钻头锥柄协作不好。应用铸铁莫氏锥捧研磨锥孔,保证与标准检验心棒的接触面积不少于70%。

  工件装夹过紧或夹紧部位不当,造成工件变形。应合理选择夹紧部位,正确夹紧工件。

  主轴锥孔内有毛刺或研伤,造成钻头倾斜。应用刮刀修刮内锥孔毛刺部位,保证锥孔轴心线的径向圆跳动误差靠主轴端小于

  一。“应重正确刃磨钻头,保证主切削刃长短全都,刃口对称及锐利。五、摇臂钻床操作标准:

  2、工作前将摇臂、主轴箱调到需要位置,各部件要夹紧,严禁主轴箱和内夹紧而工作;

  6、主轴变速时必需要在停车后进展,钻头未退出孔不能停车,反转时必需停顿后进展;

  按钮6个〔考虑节约点数,有两个未进入PLC〕,行程开关4个,即实际输入点数为8个;接触器5个〔考虑节约点数,有一个未进入PLC〕,中间继电器1个,即

  依据表一设计I/O接线。“其中接触器和中间继电器的电压等级都进展了调整,都更换了的电气元件,电压等级均为AC220V,电压等级统一,便于日常维护。

  〔2〕原有继电器掌握电路最简单,如线路老化后,故障点太多,不便查询,而利用PLC掌握时,不但大幅度的提升了摇臂钻床电气掌握系统的牢靠性和抗干扰力量,而且大大简化和削减了修理维护的工作量,使用效果良好。

  臂钻床的一端为套筒,套装在外立柱上,借助外立柱上丝杆的正反转可沿外立柱做上下移动,由于该丝杆与外立柱连成一体,且升降螺母固定在摇臂上,所以摇臂不能绕外立柱转动,只能与外立柱一起绕内力柱回转。

  二、摇臂钻床不能升降的故障分析:由摇臂上升或下降的动作过程可知,摇臂移动的前提是摇臂完全松开,此时活塞杆通过弹簧片压下行程开关ST2,电动机M3停顿运

  转,电动机M2启动运转,带动摇臂上升或下降。假设ST2的安装的地方不当或发生偏移,这样摇臂虽然完全松开,活塞杆仍压不上行程开关 ST2,致使摇臂不能移动;有时电动机M1的电源相序接反,此时按下摇臂上升或下降按钮,电动机M3反转,使摇臂夹紧,更压不上行程开关ST2了,摇臂也不能上升或下降。

  有时也会消灭因液压系统出现故障,使摇臂没有完全松开,活塞杆压不上行程开关

  2。“假设ST2在摇臂松开后已动作,而摇臂不能上升或下降,则有很大的可能是一下原

  3、“SB4的常闭触点损坏或接线线圈损坏或接线的触点损坏或接线脱落;应依据具体状况逐项检查,直到故障排除。九、摇臂钻的上升与下降具体过程:

  1、摇臂上升时,按下按钮SB3,时间继电器KT1通电闭合,继而接触器KM4通

  电闭合,液压泵电动机M3正转,供给机床正向液压油松开摇臂。摇臂松开后,行程开关ST2被压下,行程开关ST3被复位闭合,继而接触器KM4断开,液压泵电动机M3停转,接触器KM2通电闭合,摇臂升降电动机M2正转,带动摇臂上升。

  2、“时间继电器KT1失电释放,摇臂升降电动机M2停转,接触器KM5通电闭合,液压泵电动机M3反转供给机床反向压力油夹紧摇臂。摇臂夹紧后,行程开关ST2复位,ST3断开,液压泵电动机M3停顿反转,完成摇

  臂上升的掌握过程。当需要摇臂下降时,按下按钮SB4,时间继电器KT1通电闭合,继而接触器KM4通电闭合,液压泵电动机M3正转,供给机床正向液压油松开摇臂。

  2、摇臂松开后,行程开关ST2被压下,行程开关ST3被复位闭合,继而接触器KM4断开,液压泵电动机M3停转,接触器KM3通电闭合,摇臂升降电动机M2反转,带动摇臂下降。

  3、“时间继电器KT1失电释放,摇臂升降电动机M2停转,接触器KM5通电闭合,液压泵电动机M3反转供给机床反向压力油夹紧摇臂。摇臂夹紧后,行程开关ST2复位,ST3断开,液压泵电动机M3停顿反转,完成摇臂下降的控制过程

  首先记录下全部出现故障的转数,再分别以这些转数为起点,在转速图上逆推上去,并逐档标上箭头。然后再依据箭头的归结点来确定传动链故障发生在哪一对或几对传动齿轮上。由此查找传动元件出现故障的最终缘由是什么。

  不仅适用于Z3040摇臂钻床主传动和进给传动系统,亦可用于该系列其它机床的传动链故障诊断。这种方法为快速分析、排解故障,缩短停机修理时间供给了便利。

  轴正、反转、空档、制动以及主轴转速和进给量变换均由液压操纵实现。主传动和进给传动变速齿轮都承受了轴中心提拉式构造,变速油缸设在滑移齿轮所在轴的顶部,各传动齿轮与传动轴全封闭于主轴箱内。传动系统若发生故障,其故障缘由分析比较麻烦。

  因机床主轴传动和进给传动的变速均由液压与机械联合实现。机床在工作中如消灭假设干档转速突然没有,某几档转速也会停顿等故障,这涉及到液压与机械两个方面。

  一般状况下,故障假设是假设干档转速没有,则可能是油路、油缸故障,致使滑移齿轮不移动或齿轮移动受卡等缘由引起。假设是某几档转速变停,则可能是滑移齿轮定位不行靠或变速完成之后,通往油缸下腔的油路没有完全切断等缘由,使传动链渐渐脱开,引起断链。

  这两种状况反映在转速图上,会归结于某一档变速齿轮上。假设是乱档,则是由于预选阀〔用于掌握各变速油缸活塞位置并协调动作〕串油或错位而使油路发生明显的变化。这种状况反映在转速图上,箭头不会归结于某个档位。

  三相电源L1L2L3由电源开关QS掌握,熔断器FU1实现对全电路的短路保护

  1、M4〔2区〕是冷却泵电动机,带动冷却泵供给工件冷却液。由于M4容量较

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